精益生产总结.ppt
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1、精益生产 2009 年度总结,制造部,一、09年车厢部精益推进目标,二、以目标为导向的精益标准建设,三、工作业绩及收获,四、推进不足及原因分析,五、对2010年精益推进的展望,内容介绍,目标方向:以动厢物流持续改进为目标。继续提高动厢车间的节拍化和准时化程度,车厢目标,WORK SHOP,以动厢物流持续改进为目标 继续提高动厢车间的节拍化和准时化程度,产量 40万辆,产品交验合格率95%,降本 300万元,5S 90分,改善提案 1条/人年,目标分解,一、09年车厢部精益推进目标,二、以目标为导向的精益标准的建设,三、工作业绩及收获,四、推进的不足及原因分析,五、对2010年精益推进的展望,内
2、容介绍,量 质 本 5S 创新改善,数字化信息统计系统,产能建设,Q C,TPM,容 器,目标导向工作介绍,VSM,改善提案,5 S,降本,产能建设,货店与焊接线合并,容器的配套,作业标准与定置牌,焊机上架 配以桥架,试点二线特点,改善后,改善前,电线改造前后,改善线路 消除隐患,改善后,改善前,工件盛放改善前后,定容定量 降低库存,改善后,改善前,焊接工装改善对比,工艺改良 质量提升,改善后,改善前,焊机上线前后对比,摆放整齐 利用率高,改善后,改善前,货店的调整,减少搬运 缩短物流,100,改善前,改善后,二线改造前后对比,90,缩短物流路线45m,节约占地面积99,日 产 能,台,数据来
3、源:车厢二线改造报告,一,五,三,四,试点推广,自动线调整,改善之前 焊接六线 电能浪费 整体混乱,480,340,改善前,改善后,调整前后单车厢焊接时间,S,数据来源:车厢工时文件,未调整前的钳工区,钳工区域 现场混乱 物流距远 浪费空间,钳工区调整,钳工区,焊接一线,改善后,改善前,钳工区调整前后,现场整齐 物流缩短,未调整前的异型线,异型区域 混乱之源,异型线调整,改善后,改善前,异型区调整前后,白皮定置 面积增加 500,数据来源:车厢异型调整报告,下料区的调整,员工小时别计划实物单件流程图下料区域定置及定置图,16区,下料区设备人员布局图,冲床四区小时别及单件流,Q C,五月,六月,
4、七月,选定主题,现状把握,设定目标,分析原因,确定要因,制定对策,实施对策,效果验证,标准化,向后计划,QC工作计划,涂装流挂QC,严格执行 公司QC 管理标准,215,71,改善前,改善后,流挂改善前后缺陷率,PPM,数据来源:车厢QC报告,5000,直接降低的返修成本,数据来源:车厢QC报告,取得的成绩,提高白皮车厢当班交付准时化率,95%,99.5%,降低1.7米车厢纵梁在制品量,5.18T,3.24T,降低标牌孔错位不良率,53.2%,23.7%,QC改善前后对比,数据来源:车厢QC报告,降低降低涂装杂质QC,600ppm,388ppm,降低1.7米车厢专用件在制品量,34.3T,27
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